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快速導讀:鋼絲繩電動葫蘆、多功能提升機千斤頂

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預防電動葫蘆現場作業墜落事故(二)

編輯:大力起重機械   瀏覽:3837   添加時間:2016-12-16 08:42:58

在上一節《預防電動葫蘆現場作業墜落事故(一)》,講到了電動葫蘆現場事故作業墜落的原因,地鐵施工現場一般要求電動葫蘆起升高度達到45m以上,為滿足施工現場要求,可以采用雙層纏繞、增大卷筒直徑、增加卷筒長度等措施,但這幾種方法有諸多缺陷。

雙層纏繞的方式對卷筒裝置的制造要求較高,增加了檔繩板,鋼絲繩在卷筒上往復運動進行雙層纏繞,只好將導繩器改為壓繩器。由于沒有導繩器,斷火限位器用不上,只能用行程開關進行上升極限限位,而缺少了下降極限限位功能,安全性降低。且這種方法因制造難度大,鋼絲繩易磨損,難以得到廣泛應用。

增大卷筒直徑的方法傻妞歸來的升降速度提高,卷筒扭矩加打,原來的電動機功率和減速器扭矩都達不到要求,需重新設計中間軸、聯軸器、導繩器、卷筒裝置等零部件,使制造成本過高,零部件通用性差,并且由于加大卷筒直徑,造成吊鉤上極限尺寸過大,有可能達不到現場要求。如果用大噸位代替小噸位,同樣是成本過高,而且起升高度增加不顯著。

增加卷筒長度受到外形尺寸和中間軸的限制。卷筒長度增加太大,影響電動葫蘆在軌道兩端的極限尺寸,吊不到兩端的重物,并且給加工帶來了難度。過長的中間軸剛性較差,高速旋轉時振動過大,易出現脫軸和斷軸事故。

鑒于以上3種增加電動葫蘆起升高度的方法不理想,調查人員建議,采用加長卷筒長度、增加卷筒數量、改變倍率等綜合措施開發的單卷筒1/1型和雙卷筒2/2型超高電動葫蘆,能很好地解決普通電動葫蘆起升高度不夠的問題,有效避免了此類事故的再次發生。

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